,这种电机有两根引线,替换两根引线的极性,电机换向。该要求能进行正回转和中止操控。
如下图所示,些电路是作者开始规划的电路,P1.3、P2.2和P2.4别离是51单片机的IO引脚。规划的作业原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此刻,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VR1Q1MQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机回转。此刻,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平一起P2.4为低电平时,电路全不通,电机中止。
但实践试验状况去出其不意,即电机正向和反向都不转。经丈量,当P1.3高电平,P2.2和P2.4都为低电平时,Q4导通,但Q1不导通,P1.3的电平只要0.67V左右,这样Q1无法导通。
经剖析原因见下:51的P1、P2、P3各引脚都是内部经电阻上拉,对地接MOSFET管,所谓高电平,是MOSFET截止,引脚上拉电阻拉为高电平。若此内部上拉电阻很大,比方20K,则当上图电路接上后,则流过Q1的b极的电流最大为(5-0.7)/20mA=0.22mA,难以动Q1导通。所以此电路不通。
如下图所示:这个电路中四个三极管都选用PNP型,这样,导通的驱动是操控引脚输出低电平,而51的低电平时,是经过MOSFET接地,所以下拉才能极强。
但此电路的Q1和Q3需求别离操控,所需操控引脚较多。假如要用一个IO脚操控则能够加一个反相器。但此电路的Q1和Q3需求别离操控,所需操控引脚较多。假如要用一个IO脚操控则能够加一个反相器。如图3所示。图中标有各点实测电压值。
在电路二中,因为Q2和Q4的发射极高出基极一个0.7V,而基极最低为0V,实践因为CPU引脚内部有MOSFET管压降,所以Q2和Q4的发射极不会低于1V,这样使M两头的有用电压规模减小。
要处理这一问题,则Q2和Q4需换成NPN管。但NPN管的驱动如电路一所示,只靠CPU引脚的上拉是不行了,所以要另加上拉电阻,如下图所示。